Inny przykład druku 3D: Różnice pomiędzy wersjami

Z Technique.pl
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzył nową stronę „category:Drobne porady category: CAD CAM CAE category:Komputery category:Magnetofony Jakiś czas temu narzekaliśmy na koła zębate w magnetofonie ...”)
 
m
Linia 8: Linia 8:
 
[[File:Rms475a-WP 20140606 020.jpg|400px|center]]
 
[[File:Rms475a-WP 20140606 020.jpg|400px|center]]
  
Wykazując się pewną determinacją, narysowaliśmy takie koło w 3D. A następnie tytułem eksperymentu wydrukowaliśmy. Nie wszystko wyszło tak jak miało być. Ponieważ drukarka ma średnicę dyszy na poziomie 0,3mm, a oczekiwany moduł zęba miał ok. 0,6mm liczyliśmy się, że będą problemy. A nawet, że wydrukowane koło nie będzie nadawało się do użytku.  
+
Wykazując się pewną determinacją, narysowaliśmy takie koło w 3D. Poniżej koło narysowane w programie Freecad 0.16. Pewną nowością było to, że nie skanowaliśmy zarysu koła zębatego, ale stworzyliśmy go przy pomocy dostępnego w w/w programie kreatora na podstawie zmierzonych parametrów.
  
[[File:Kolo-ZRK-475a.jpeg|400px|center]]
+
[[File:Kolo-ZRK-475a.jpeg|300px|center]]
  
I tak też początkowo było. Jeden z zębów - na początku/końcu wydruku warstwy był asymetrycznie za gruby. Udało się ten problem zwalczyć wycinając zęby (tzn. przestrzeń pomiędzy nimi) przy pomocy innego, metalowego koła zębatego o pożądanym module. Innym problemem były zaokrąglone narożniki sześciokąta wewnętrznego w piaście koła. Ten problem został rozwiązany poprzez nacięcie koła w poprzek, przez narożniki, piłką  włosową.
+
A następnie tytułem eksperymentu wydrukowaliśmy. Nie wszystko wyszło tak jak miało być. Ponieważ drukarka ma średnicę dyszy na poziomie 0,3mm, a oczekiwany moduł zęba naszego koła miał ok. 0,6mm liczyliśmy się, że będą problemy. A nawet, że wydrukowane koło nie będzie nadawało się do użytku.
  
Tak przygotowane koło zębate dało się zamontować w magnetofonie i podjęło prawidłową pracę. Poniżej koło po doprowadzeniu zębnika do stanu używalności, a przed nacięciem narożników piasty.
+
I tak też początkowo było. Jeden z zębów - na początku/końcu wydruku warstwy był asymetrycznie za gruby. Udało się ten problem zwalczyć wycinając zęby (tzn. przestrzeń pomiędzy nimi) przy pomocy innego, metalowego koła zębatego o pożądanym module. Czyli metodą Fellowsa :) . Innym problemem były zaokrąglone narożniki sześciokąta wewnętrznego w piaście koła. Ten mankament został usunięty poprzez nacięcie koła w poprzek, przez narożniki, piłką  włosową.
 +
 
 +
Tak przygotowane koło zębate dało się zamontować w magnetofonie i podjęło prawidłową pracę. Poniżej prezentujemy koło po doprowadzeniu zębnika do stanu używalności, a przed nacięciem narożników piasty.
  
 
<center>
 
<center>
[[File:WP_20170314_004-475a.jpg|400px]]
+
[[File:WP_20170314_004-475a.jpg|300px]]
[[File:WP_20170314_005-475a.jpg|400px]]
+
[[File:WP_20170314_005-475a.jpg|300px]]
[[File:WP_20170314_006-475a.jpg|400px]]
 
 
</center>
 
</center>
 +
 +
A tu w porównaniu do pozostałości oryginalnego koła:
 +
[[File:WP_20170314_006-475a.jpg|300px|center]]
 +
  
 
Kolejny dowód, że ta technologia ma sens.
 
Kolejny dowód, że ta technologia ma sens.

Wersja z 16:14, 14 mar 2017


Jakiś czas temu narzekaliśmy na koła zębate w magnetofonie RMS 475a. A dokładniej na to koło:

Rms475a-WP 20140606 020.jpg

Wykazując się pewną determinacją, narysowaliśmy takie koło w 3D. Poniżej koło narysowane w programie Freecad 0.16. Pewną nowością było to, że nie skanowaliśmy zarysu koła zębatego, ale stworzyliśmy go przy pomocy dostępnego w w/w programie kreatora na podstawie zmierzonych parametrów.

Kolo-ZRK-475a.jpeg

A następnie tytułem eksperymentu wydrukowaliśmy. Nie wszystko wyszło tak jak miało być. Ponieważ drukarka ma średnicę dyszy na poziomie 0,3mm, a oczekiwany moduł zęba naszego koła miał ok. 0,6mm liczyliśmy się, że będą problemy. A nawet, że wydrukowane koło nie będzie nadawało się do użytku.

I tak też początkowo było. Jeden z zębów - na początku/końcu wydruku warstwy był asymetrycznie za gruby. Udało się ten problem zwalczyć wycinając zęby (tzn. przestrzeń pomiędzy nimi) przy pomocy innego, metalowego koła zębatego o pożądanym module. Czyli metodą Fellowsa :) . Innym problemem były zaokrąglone narożniki sześciokąta wewnętrznego w piaście koła. Ten mankament został usunięty poprzez nacięcie koła w poprzek, przez narożniki, piłką włosową.

Tak przygotowane koło zębate dało się zamontować w magnetofonie i podjęło prawidłową pracę. Poniżej prezentujemy koło po doprowadzeniu zębnika do stanu używalności, a przed nacięciem narożników piasty.

WP 20170314 004-475a.jpg WP 20170314 005-475a.jpg

A tu w porównaniu do pozostałości oryginalnego koła:

WP 20170314 006-475a.jpg


Kolejny dowód, że ta technologia ma sens.


Autor: dr inż. Szymon Dowkontt


Powrót do "Drobnych porad"


Powrót do "Strony głównej"


Powrót do "Wydania 2017"